振打器是震動(dòng)篩中主要設(shè)備。在具體生產(chǎn)制造中,振打器常出現(xiàn)發(fā)燙、損壞滾動(dòng)軸承等常見故障,歷經(jīng)對(duì)振打器原理和常見故障造成緣故的剖析,明確提出相匹配的整改措施。
某公司2500t/h破碎生產(chǎn)線中有4套震動(dòng)篩,與之相配套8臺(tái)振打器,這種振打器容積很大,凈重較重,在運(yùn)行中振打器內(nèi)壁滾動(dòng)軸承常出現(xiàn)高溫、損壞乃至車輪抱死狀況。
特別是在高溫炎熱和滿天沙塵的極端時(shí)節(jié),設(shè)備故障率明顯增強(qiáng),造成 振打器沒法一切正常工作中,立即危害破碎生產(chǎn)線高效率。為了更好地確保振打器的一切正常運(yùn)行,務(wù)必對(duì)振打器出現(xiàn)的出現(xiàn)異常難題開展改善。
01振打器的原理
該機(jī)器設(shè)備是兩軸座式振打器,它由外接電機(jī)拖動(dòng)兩軸座式的振打器的二軸(長(zhǎng)、短),作反方向同歩旋轉(zhuǎn),根據(jù)兩軸上軸力塊造成向心力協(xié)力驅(qū)動(dòng)器震動(dòng)篩做勻速直線運(yùn)動(dòng)。
該振打器固定不動(dòng)在震動(dòng)篩的兩邊撐板上,驅(qū)動(dòng)器振打器的電動(dòng)機(jī)固定不動(dòng)在外面支撐架上,電機(jī)不參振。
02常見故障根本原因
對(duì)出現(xiàn)常見故障的振打器拆卸查驗(yàn)發(fā)覺:滾動(dòng)軸承形變和毀壞比較嚴(yán)重,另外隨著滾動(dòng)軸承內(nèi)外圈掉色變黑,滾動(dòng)軸承沒法旋轉(zhuǎn)而車輪抱死的狀況。
對(duì)于所述的常見故障,根本原因以下:
1)振打器內(nèi)壁的滾動(dòng)軸承,外充注潤(rùn)滑油脂潤(rùn)化,滾動(dòng)軸承內(nèi)、外側(cè)燕尾導(dǎo)軌與滾子軸承間潤(rùn)滑油脂沒法充足潤(rùn)化,油少。
2)滾動(dòng)軸承不在充足潤(rùn)化的標(biāo)準(zhǔn)下運(yùn)行發(fā)燙而造成高溫,溫度達(dá)110℃-120℃,滾動(dòng)軸承滾子軸承球軸承形變、松掉,沒法一切正常旋轉(zhuǎn)。
3)滾動(dòng)軸承軸向的工作中側(cè)隙偏大,危害滾動(dòng)軸承使用期。
033個(gè)層面的整改措施
1)振打器骨架密封構(gòu)造的改善
依據(jù)振打器常見故障造成的根本原因,融合機(jī)器設(shè)備當(dāng)場(chǎng)所在的極端自然環(huán)境,應(yīng)從源頭上對(duì)振打器開展更新改造,由原先的人力充注潤(rùn)滑油脂的方法,改成稀油潤(rùn)化站循環(huán)系統(tǒng)方法,完成對(duì)振打器內(nèi)部滾動(dòng)軸承充足合理的潤(rùn)化。
最先,掌握振打器在未更新改造以前的內(nèi)容構(gòu)造,實(shí)際如圖所示1所顯示。

潤(rùn)化的方法根據(jù)振打器的上端進(jìn)油口用手動(dòng)黃油槍手工制作引入潤(rùn)滑油脂,長(zhǎng)、短轉(zhuǎn)動(dòng)軸(7和10)上的骨架密封根據(jù)骨架密封(5)來進(jìn)行,滾動(dòng)軸承的兩邊的骨架密封靠凹謎宮軸承端蓋(2)和凸謎宮軸承端蓋(1)相互配合來完成的。
隨后對(duì)振打器內(nèi)部構(gòu)造的骨架密封開展改善,實(shí)際如圖2所顯示。

圖2改善后的振打器
從圖2能夠看得出,在振打器罩殼(5)側(cè)邊各自鉆通進(jìn)進(jìn)油口(15)和(6),在原先滾動(dòng)軸承凹謎宮軸承端蓋的基本上改裝2個(gè)骨架密封(16)改成滾動(dòng)軸承軸承端蓋(4),另外在原先凸謎宮軸承端蓋上改成內(nèi)鑲兩條“o”型圈的骨架密封聯(lián)軸器(3),此外在長(zhǎng)、短轉(zhuǎn)動(dòng)軸(8)、(12)的滾動(dòng)軸承(7)的軸徑部位上,各提升一個(gè)滾動(dòng)軸承內(nèi)孔密封圈(14),卡緊滾動(dòng)軸承。
2)進(jìn)氣系統(tǒng)的改善
為了更好地確保振打器滾動(dòng)軸承潤(rùn)化及時(shí),在進(jìn)行對(duì)振打器骨架密封構(gòu)造改善的另外,進(jìn)氣系統(tǒng)必須提升工作中潤(rùn)化一部分和稀油站循環(huán)系統(tǒng)一部分。在2500t/h移動(dòng)式破碎站震動(dòng)篩振打器安裝了這兩一部分,實(shí)際見圖3所顯示。

圖3改善后的進(jìn)氣系統(tǒng)
從圖3得知:振打器全部進(jìn)氣系統(tǒng)由兩一部分構(gòu)成。一是工作中潤(rùn)化一部分,另一個(gè)是稀油站循環(huán)系統(tǒng)一部分。工作中潤(rùn)化一部分是由振打器(2)、閘閥(3)、泵油立管(4)、泵油負(fù)責(zé)人(5)、進(jìn)液負(fù)責(zé)人(6)、進(jìn)液立管(6’)等構(gòu)成;稀油站循環(huán)系統(tǒng)一部分是由汽油泵(8)、電動(dòng)機(jī)(9)、過濾裝置(10)、閘閥(11和13)、汽車油箱(12)、風(fēng)冷器(14)及進(jìn)回油管線構(gòu)成。
起動(dòng)電動(dòng)機(jī)推動(dòng)汽油泵,汽車機(jī)油由汽車油箱排出根據(jù)過濾裝置(10)和三通(7)及進(jìn)液負(fù)責(zé)人和進(jìn)液支管道進(jìn)到八臺(tái)振打器進(jìn)進(jìn)油口,汽車機(jī)油進(jìn)到振打器的內(nèi)壁后,滾動(dòng)軸承獲得充足潤(rùn)化,隨后根據(jù)回進(jìn)油口沿泵油立管和負(fù)責(zé)人線注入汽車油箱內(nèi),先后循環(huán)系統(tǒng)工作中。
全部進(jìn)氣系統(tǒng)經(jīng)當(dāng)場(chǎng)調(diào)節(jié)和使用,震動(dòng)篩振打器帶負(fù)載運(yùn)作48h,測(cè)得振打器的罩殼滾動(dòng)軸承位置溫度在40-50℃范疇,接著全部生產(chǎn)系統(tǒng)和振打器的進(jìn)氣系統(tǒng)運(yùn)作一切正常,合乎工作狀況規(guī)定。
3)操縱滾動(dòng)軸承的軸向側(cè)隙在適合范疇內(nèi)
軸承游隙的尺寸立即危害滾動(dòng)軸承的使用期,滾動(dòng)軸承的軸向工作中側(cè)隙若過大,浮油無法產(chǎn)生,潤(rùn)化不充足,造成噪聲;若過小,非常容易導(dǎo)致滾動(dòng)軸承在運(yùn)行全過程中發(fā)燙損壞滾動(dòng)軸承。因此 滾動(dòng)軸承在采用和安裝時(shí),軸向工作中側(cè)隙操縱量尤為重要,應(yīng)操縱在8-50μm以內(nèi)適合。
該破碎生產(chǎn)線的震動(dòng)篩振打器經(jīng)更新改造后,每個(gè)振打器的溫控在一切正常范疇內(nèi),振打器運(yùn)作一切正常,提升 了震動(dòng)篩振打器的運(yùn)作高效率,另外也節(jié)省了檢修成本費(fèi)。
